纏繞管式換熱器在國內煉化行業有近二十年的應用經驗,其制造技術已趨近成熟,具有結構緊湊,換熱效率高,耐高壓,抗結垢能力強等特點,但其易腐蝕且不利于維修的缺點也很突出[1]。國內某煉化企業柴油加氫裝置有三臺纏繞管式換熱器,2015年6月投用,其中一臺E107出現管束內漏的異常情況。
1、內漏換熱器工藝簡介
纏繞管式換熱器的參數見表1。

E107于2018年、2020年兩次進行殼程清洗,2020年清洗后查漏,堵管90根,投用后操作曲線顯示:2021年下半年開始,管程壓降大幅波動,原料流量與產品流量偏差增大,推測管程介質已開始竄入殼程。E107換熱器經過查漏,確認有600多根新漏,不具備再使用條件。
2、內漏原因分析及措施
2.1?宏觀分析
為了分析泄漏原因,分別對換熱器高溫段、中間段、低溫段換熱管進行取樣分析。
換熱管1#樣(高溫段)進行宏觀檢查發現外表面存在結垢且局部有點蝕坑,最大點蝕坑深度約0.3?mm,換熱管內壁呈金屬光澤,未見明顯腐蝕。?換熱管2#樣(中間段)進行宏觀檢查發現外表面有結垢且有點蝕坑,最大點蝕坑深度約0.2?mm,且局部區域有密集點蝕坑,換熱管內壁呈金屬光澤,未見明顯腐蝕;部分外壁發現裂紋,見圖1。

換熱管3#樣(低溫段)進行宏觀檢查發現外表面有結垢且局部區域有密集點蝕坑,最大點蝕坑深度約0.3?mm?,換熱管內壁呈金屬光澤,未見明顯腐蝕;部分外壁發現裂紋。
2.2?檢驗分析
2.2.1?壓扁實驗按GB/T?246—2017要求對1#樣壓扁至6.95?mm,試樣表面未發現裂紋,符合要求。
2.2.2?成分分析
對試樣1進行成分分析,結果如表2。換熱管成分符合GB/T13296—2013標準中S30403牌號要求,換熱管所使用材質無問題。
2.2.3?金相分析
試樣1、2和3進行金相分析,母材均為單相奧氏體組織,平均晶粒度約6.0級,未發現明顯異常組織。試驗2裂紋處金相分析發現有多條起裂于外壁的微小裂紋,裂紋呈穿晶開裂,管內壁光滑,未發現缺陷,見圖2。

試樣3多條裂紋起源于管外壁并向管內壁穿晶擴展,少量已穿透并呈樹枝狀形貌,符合應力腐蝕特征,見圖3。

2.2.4?電鏡和能譜分析
試樣1進行電鏡分析和能譜分析,結果見圖4和表3。圖中可見點蝕坑部位有較高含量的S(5.8%)元素,少量的Cl(0.4%)元素和Na(0.9%)元素。表3為點蝕坑附近能譜結果,結果顯示在點蝕坑內部S元素的含量遠高于外表面其它部位,點蝕坑內部Cl元素的含量也比外表面其它部位高。試樣2裂紋部位進行電鏡和能譜分析,在裂紋內部還存在部分沿晶微小裂紋,能譜結果見表4,圖5為能譜面掃結果,裂紋部位S(9.1%)元素含量很高且有少量的Cl(0.2%)元素和Na(0.2%)元素。表4為裂紋部位及附近能譜,結果顯示裂紋部位同時存在高含量S元素。




試樣3裂紋部位進行電鏡和能譜分析,對裂紋斷口進行能譜分析,結果見圖6。結果表明,在裂紋斷口處有裂紋部位有著高含量的S(6.3%)元素。

3、結論與措施
綜上所述,E107內漏的可能原因如下:
1)點蝕部位均出現在管子外壁,且點蝕坑底部有較高含量的?S?元素和少量的?cl?、Na元素,這與殼程介質(原料混合柴油)可能有關,帶有?S、Cl?等元素的腐蝕介質,在管子外壁結垢、點蝕等。
2)裂紋主要起源于管子外壁,呈樹枝狀穿晶向內壁擴展,符合應力腐蝕特征形貌。裂紋表面腐蝕產物能譜分析存在S元素、F元素與少量Cl元素,含S、Cl元素介質是換熱管應力腐蝕開裂的主要腐蝕介質。
針對以上的可能原因,可以采取以下措施消除或延緩腐蝕:
1)換熱管材質由S30403升級至S22053以上,降低S、Cl元素的應力腐蝕開裂傾向。
2)殼程與管程流程對調。殼程介質為原料混合柴油,含有常減壓直供柴油、催化柴油、焦化柴油等,油內可能含有焦粉等雜質,殼程相對于管程流速偏慢,更易形成垢下積聚,引起S、Cl元素的聚集從而形成腐蝕環境,流程對調,原料走管程,傾向于不易形成垢下環境。
參考文獻?
[1]王輝.纏繞管式換熱器內漏故障分析[J].全面腐蝕控制,2015,29(2):75-81.
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